循环流化床半干法脱硫让燃煤电厂更低排放(4)
运行费用也是电厂必须考虑的因素。“湿式电除尘器的厂用电率太高,有可能达到0.5%。有些电厂为了批项目拼命提高标准、增加环保设施,但厂用电率提高就要多烧煤,如果多烧1%的煤,脱硫效率提高1%,就相当于什么都没干,这不是排放指标的问题。”马果骏直言。 超低排放还有其他选择吗? 只要循环流化床半干法脱硫系统能够稳定、连续、可靠运行,其脱硫效率能够得到专家组的认可 “当初选择循环流化床半干法,我真为你们捏了把汗,得知实现超洁净排放的消息,我还半信半疑。现场看过后,我感到非常振奋。”燕山石化副总工程师、首席专家姜琳在参观完广州石化动力事业部的CFB锅炉后说。 广州石化锅炉改造项目于2013年11月正式实施。但在实施过程中,恰逢《广州市燃煤电厂“超洁净排放”改造工作方案》出台。在时间紧、任务重的情况下,他们修改原设计方案,按超洁净要求进行改造。 “循环流化床半干法技术除尘没问题,但脱硫效果有待验证;湿法技术脱硫效果好,但烟尘控制难度较大,而且会带来设备腐蚀和废水处理等方面的难题。”广州石化副总工程师余蔷说,在改造技术选择上,广州石化经过多次考察交流和试验研究论证,最终确认选择龙净环保的循环流化床脱硫除尘一体化装置,可实现二氧化硫浓度小于35mg/Nm3,粉尘浓度小于5 mg/Nm3。 相比湿法脱硫,国内采用循环流化床半干法脱硫的火电机组尚属少数。但是,因为工程设计不合理、运行管理不到位等问题,影响了其脱硫效率。 根据B体育·(sports)官方网站保护部2011年12月发布的《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》,烟气循环流化床、炉内喷钙炉外活化增湿、喷雾干燥等(半)干法烟气脱硫工艺,在安装脱硫剂自动投加和计量系统、DCS能反映出脱硫系统运行实际情况时,根据在线监测烟气出口与入口二氧化硫平均浓度确定综合脱硫效率,综合脱硫效率原则上不超过80%。 |
相关文章
- 中国脱硝市场发展状况及进入策略分析2013-05-08
- 湿式、低低温电除尘技术已成为燃煤电厂“超低排放”主流技术2015-01-15
- 燃煤电厂“超低排放”与天然气发电相比有较好经济性2015-01-15
- 鼓励燃煤电厂推行第三方治理2016-01-26
- 超低排放改造引领环保产业全面升级2016-09-01
- 2019-2025年上海生活垃圾可回收量及增速预测数据2023-12-26
-
全球及中国绿色甲醇行业分析报告,通过对2024-2025年绿醇市场调查研究,涉及行业政策、需求、供给竞争、技术、产业链、市场前景、市场风险及投资建议等,调研报告同时对2025-2030年发展趋势进行展望洞察。[详细]

- [公司战略] 垃圾焚烧烟气治理降本增效的全新答案:GORE® DeNOx SCR催化脱硝滤袋
- [监测报告] GEP Research全球及中国绿色甲醇行业分析报告
- [监测报告] 丁二酸(酐)行业全产业链分析报告
- [咨询报告] GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
- [咨询报告] GEP Research双碳双控市场机会研究报告(2024年)
- [政策法规] 中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见
|
|
|
|
|
|